一、 项目情况 该项目为印染废水,进水COD2000mg/L左右,总氮40mg/L左右。工艺流程:进水兼氧1→兼氧2→兼氧3→好氧池1~6→沉淀池→气浮→混凝→出水。目前系统主要问题为:出水氨氮在25~30mg/L,并且也存在总氮不达标情况。 二、 项目分析 1. 兼氧1~3内搅拌情况较差,大量污泥沉积在池底,可能导致有大量污泥分解产生氨氮和COD进而降低系统处理能力。
一、 项目情况
该项目为印染废水,进水COD2000mg/L左右,总氮40mg/L左右。工艺流程:进水兼氧1→兼氧2→兼氧3→好氧池1~6→沉淀池→气浮→混凝→出水。目前系统主要问题为:出水氨氮在25~30mg/L,并且也存在总氮不达标情况。
二、 项目分析
1. 兼氧1~3内搅拌情况较差,大量污泥沉积在池底,可能导致有大量污泥分解产生氨氮和COD进而降低系统处理能力。
2. 兼氧3也存在大量厌氧污泥流至好氧1,使厌氧污泥在好氧池内需要进行转化,进而带来部分污泥死亡分解产生COD和氨氮,而降低好氧池降解氨氮的能力。
3. 好氧池内温度达到41度左右,不利于硝化菌的繁殖和活动。
4. 目前系统缺少缺氧池,所以总氮无法脱除。
三、 项目建议
1) 在兼氧1~2内增设潜水搅拌器,使厌氧污泥能够和污泥充分接触,杜绝死泥的形成。
2) 将兼氧3恢复其作为沉淀池的作用,并使厌氧污泥独立回流。即兼氧3改为沉淀池,将兼氧2流至兼氧3的污泥沉淀,然后回流至兼氧1,保障兼氧1~2内一直存有悬浮的活性较高的厌氧污泥。
3) 目前已经设有降温措施,只能建议在好氧池5~6投加一定量硝化细菌,增加系统的硝化能力。
4) 将好氧池1改为缺氧池。即关闭好氧池1的曝气,增设潜水搅拌器,再增设硝化液回流(从好氧6回流至缺氧池,回流比50%)。