摘要: 某锅炉水冷壁管出现鼓包现象,通过对管子进行化学成分分析、壁厚测量、力学性能分析 、金相组织观察、扫描电子显微镜和能谱分析,得知该处鼓包主要是由于管子内壁的腐蚀产物导致管壁局部区域传热不良、管壁超温,在内部蒸汽压力作用下引起鼓包,同时出现管壁减薄。本文针对此现象提出改进建议,避免此类问题的发生,保证锅炉安全运行。
关键词: 水冷壁鼓包;管壁超温;组织老化;管壁减薄
锅炉在工业生产中扮演着重要角色,但在锅炉运行中,大量水垢易堵塞水冷壁管,导致水冷壁出现超温过热、胀粗等情况,进而引发爆管,甚至会造成人员伤亡。因此,要做好锅炉水冷壁胀粗、爆管的原因分析,避免发生此类问题,为锅炉的安全运行提供保障 [1-5] 。
本次检验锅炉为UG-160/9.8-M3型的高温高压参数、单锅筒横置式、单炉膛、自然循环、全悬吊结构、全钢架Π型布置的循环流化床锅炉。锅炉运转层以上露天,运转层以下封闭,在运转层8m标高设置混凝土平台。炉膛采用膜式水冷壁,锅炉中部是蜗壳式汽冷旋风分离器,尾部竖井烟道布置两级三组对流过热器,过热器下方布置三组膜式省煤器及一、二次风各二组空气预热器。锅炉的设计负荷为160t/h。该锅炉于2007年投产运行,至今已累计运行超过104137h。
该锅炉停炉检查过程中发现炉膛前墙标高20~28m位置的部分水冷壁管存在轻微鼓包的情况,水冷壁管的设计材质为20G,规格均为Φ60×5.0mm;介质为锅炉炉水,工作压力约为11MPa。为了解该锅炉水冷壁的健康状态及寿命,确保机组的长期安全稳定运行,对水冷壁鼓包管段取样进行综合性的材质评定、试验分析。
1. 宏观检查
首先对水冷壁管段进行宏观形貌检查,如图1。#1、#2、#3水冷壁管外壁均出现轻微鼓包现象,经测量,鼓包最严重为#3钢管,外径为61.21mm,蠕变应变达到2%,#1、#2钢管蠕变应变分别为1%和0.8%。此外,水冷壁外壁均未见严重氧化皮、腐蚀损伤等缺陷。
图1 宏观形貌
2. 化学成分分析及厚度检测
对#3水冷壁管段取样进行化学成分检测,从表1中可以看出,#3水冷壁钢管的主要合金成分符合标准GB/T 5310—2017对20G材质的要求。
由表2可以看出,鼓包处有轻微的减薄现象。
3. 力学性能检测
分别在#2、#3管子上取样进行常温力学拉伸性能测试,结果见表3。可以看出,两根水冷壁管的屈服强度、抗拉强度和断后伸长率均符合标准要求。
4. 金相分析
图4 水冷壁管内壁EDS测试结果
水冷壁鼓包意味着此处发生了塑性变形,是运行工况下应力、温度和时间三者共同作用的结果 [6] 。水冷壁管鼓包的根本原因在于水冷壁发生局部过热,从而使管壁金属强度显著降低,造成管子过热变形鼓包甚至爆管,而水冷壁管内结垢是造成水冷壁鼓包的常见原因 [7] 。
20G在常温下的组织为铁素体+珠光体,片状珠光体是一种不稳定的组织,珠光体中的片层状渗碳体会以减小界面能为驱动力,向球状渗碳体转变,这是自发过程 [8] 。当温度较高时,原子活动力增强,扩散速度增加,珠光体的球化速度加快,使得材料的强度降低,在内部蒸汽压力的作用下出现鼓包甚至爆管事故。
金相检验结果表明,管子鼓包处珠光体中的碳化物已经分散,并逐渐向晶界扩散,珠光体形态尚明显,发生了3.5级轻度球化,可知该处由于金相组织轻度老化使得材料强度降低。扫描电子显微镜和能谱分析结果表明管内壁存在腐蚀产物,由此可知,管子内壁的腐蚀产物导致管壁局部区域出现传热不良、管壁超温,在内部蒸汽压力作用下发生塑性变形,引起鼓包的同时管壁减薄。
水冷壁管的化学成分、力学性能检验结果均符合标准要求,壁厚有轻微减薄,鼓包处的金相组织中珠光体中的碳化物已经分散,珠光体形态尚明显,发生了3.5级轻度球化,扫描电子显微镜及能谱结果显示鼓包处内壁有腐蚀产物。
该处水冷壁管鼓包的主要原因是: 管子内壁的腐蚀产物导致管壁局部区域传热不良,导致管壁超温,在内部蒸汽压力作用下发生塑性变形,引起鼓包同时存在管壁减薄。
根据上述结论,提出以下建议:
(1)加强对鼓包水冷壁管段的金属监督,跟踪观察鼓包是否存在持续蠕变增大的情况,视变化情况采取处置措施;
(2)加强对锅炉汽水品质的监督,定期进行水冷壁管内部除垢,避免水垢堆积,导致水管传热受阻;
(3)加强对水冷壁的金属检测工作,发现减薄、胀粗的管子要及时更换。
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只看楼主 我来说两句好资料,学习学习,谢谢楼主的分享!
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