超大型综合体超深基坑地埋式再生水厂工程设计
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贵州地处长江经济带上游腹地,是长江上游重要的生态屏障地区。南明河是贵阳市
“
母亲河
”
,属长江流域乌江水系,其中贯城河作为南明河一级支流,南北纵贯云岩区,流域面积
22.06km
2
,所在区域服务人口 55
万人。为解决生活污水直排和南明河水污染环境问题,贵阳市启动六广门和贵医再生水厂建设,两项目是全国首例超深基坑地埋式再生水厂,采用
“
地上
+
地下
”
集合的建设方式,埋深达
32m
,并将市政基础
+
生态环境
+
城市建筑融合一体,地上修建停车场、体育场和商业综合体,打造成集生态环保、体育健身、文化休闲、商务办公于一体的一站式服务平台,实现生态建设与城市集约化发展的
“
双赢
”
。六广门和贵医再生水厂设计能力分别为
12×10
4
、 5×10
4
m
3
/d
,两项总投资约
18
亿元,于
2017
年
12
月份开工建设,
2020
年
6
月
30
日正式投运,对周边片区污水应收尽收。两项目均服务于贯城河流域,工艺设计基本相同,笔者着重介绍六广门再生水厂的设计与运行。
六广门再生水厂设计水质见表 1
,其中出水
COD
、
BOD
5
、 NH
3 -N
、
TP
需达到地表
Ⅳ
类水体标准。
表 1 设计进、出水水质
mg·L -1
考虑占地等因素,六广门再生水厂采用 MBR
为核心处理工艺。
因埋深 32m
,原水经过引水隧道后,直接重力流入厂区,经过预处理、生化系统、
MBR
系统、消毒系统和提升后达标排放至贯城河,最终作为生态补水流入南明河。污泥系统先经离心脱水至污泥含水率达到
80%
,再进一步低温干化至
60%
含水率后外运处置。具体流程见图
1
。
图 1 工艺流程
进水管起点接贯城河截污沟处设计水面标高为 1067.70m
,故进水管起点贯城河底标高为
1066.50m
,截污大沟沟底标高
1066.50m
,进水头部设计液位
1066.65m
,设进水管
2×DN1000
,满管流进厂,两条进水管长度分别为
345
、
341m
。进水管上均安装速闭阀和闸阀,厂区总进水处设计液位约为
1065.0m
,经计算可满足污水厂重力进水。
由于地埋式污水处理厂受工艺流程标高的限制,尾水需提升排入贯城河,规模为 12×10
4
m
3 /d
,管径为
DN900
,两根出水管长度分别为
345
、
341m
(不包含厂内管道长度),两根出水管均安装止回阀。管道末端安装拍门,防止河水倒灌。全厂出水管在隧道内敷设,根据厂区内的出水液位和河道的设计液位选型尾水排放水泵。尾水排入贯城河,最终流入南明河。进出水管布置见图
2
。
图 2 进出水管线布置
设置反捞式格栅除污机 4
台,栅距
15mm
,过栅流速
0.8m/s
,栅宽
1.8m
,电机功率
1.1kW
,配套皮带输送机,功率
2.2kW
。
设置内进流孔板式细格栅 4
台,栅距
3.5mm
,过栅流速
0.7m/s
,栅宽
2m
,配套螺旋压榨机和栅渣输送溜槽,功率
3kW
。配套反冲洗中压冲洗泵,功率
7.5kW
。
曝气沉砂池分 2
格,水力停留时间
4.5min
,设置移动式刮砂桥
1
套,吸砂泵
2
台,气水比
0.15
。设置
3
台罗茨风机,单台风量
9 m 3 /min
,功率
15kW
。配套砂水分离器及撇渣功能。
为保证污水处理厂出现短暂偶发停产事故时污水处理厂的运行安全,设置事故池暂时储存污水,待污水处理
厂正常运行后提升至沉砂池前段,进入后续处理单元。设计停留时间 20min
,设置
2
台潜污泵,流量
220 m 3 /h
,功率
11kW
。
设置内进流板式膜格栅 6
台,栅距
1mm
,渠宽
1.6m
。配套螺旋压榨机和栅渣输送溜槽,功率
3kW
;配套反冲洗中、高压冲洗泵,冲洗压力大于
1MPa
。
生化池设计规模 12×
10
4
m 3 /d
,分为两系列,有效水深
7m
,设计平均污泥负荷
0.092kgBOD
5 /
(
kgMLSS·d
),混合液浓度
5.0g/L
,总泥龄
15.50d
,总水力停留时间
9.50h
,其中预缺氧区、厌氧区、缺氧区、好氧区的水力停留时间依次为
0.5
、
1.0
、
2.0
、
6.0 h
。气水比为
4∶1
。
设计 10
个膜池,均可单独运行,
MBR
膜平均膜通量
24L/
(
m
2
·h
),膜孔径
0.04μm
,峰值膜通量
30L/
(
m
2
·h
)。单片膜面积
40m
2
,每个膜箱设计 52
个膜元件,单列膜池膜面积
20800m
2
,共计 10
列,总膜面积
208000m
2
。
加药间设置了除磷系统、碳源投加系统及 MBR
膜清洗系统,除磷药剂和碳源投加量较小,当进水和出水水质波动时,根据出水水质和自动化程序进行投加。膜清洗系统包括次氯酸钠碱洗和柠檬酸酸洗系统,其中次氯酸钠原液浓度
10%
,液态柠檬酸浓度
30%
,确保次氯酸钠配制浓度为
200~2000mg/L
,柠檬酸配制浓度为
2000mg/L
。
紫外消毒系统设计进水悬浮物
≤10mg/L
,最小穿透率
65%
,照射剂量
25mJ/cm
2
。杀菌指标:出水总大肠杆菌群数 <1000
个
/L
,配套自动清洗装置。
污泥脱水流程为污泥储池 +
离心脱泥机
+
低温干化设备
+
外运处置。设计总干泥量
18tDS/d
。设污泥离心浓缩脱水一体机
3
台(单台进泥量
70m
3 /h
)、污泥低温干化机
2
套(单套日处理污泥量
45t
)。
因与上部综合体合建,为获得更好的除臭效果,本项目采用了以全过程除臭为基础、生物滤池法(一段生物滴滤 +
二段生物过滤)为保障的除臭工艺,预处理、清渣区、曝气沉砂池等工作区域全部采取密闭引风处理,确保厂内及厂界臭气达标。
本项目设计中水规模为 2.4×
10
4
m 3 /d
,经过多介质过滤后加氯产生的高品质水
1000 m 3 /d
,回用为综合体上部建筑物的生活杂用水,剩余部分直接加氯后作为厂区及市政中水回用。本项目设计污水源热泵系统,为再生水厂上部及周边办公楼和体育综合体提供冷(热)源,建筑面积约
5.6×10
4 m
2
。
本项目充分利用了平面和竖向空间,其平面和竖向设计见图 3
。
图 3 工程平面及竖向设计
本项目占地约 2.29×10
4 m
2
,平均占地仅 0.19m
2 /
(
m
3 ·d
-1
)。地下 -5
层设计为厂区主要处理工段,包括预处理区、
MBR
生化区、
MBR
膜池、设备间、加药间、鼓风机房、清水池、消毒、配电室以及水源泵房等。地下
-6
层主要为污泥处理区域、管廊以及旋转车道。各处理单元的合理布局、管道的布置走向等充分利用了地下空间。
工艺优化智能控制应用模糊逻辑和闭环自动控制原理,根据不同的运行条件(进水量、水质变化和环境温度等)实时调节,实现精确曝气、精确污泥回流和精确加药,使能耗药耗等运行成本处于较低水平。
图 4 精确曝气系统
厂区安防系统安装 CCTV
闭路电视监控系统、入侵报警系统、红外探测器和红外
/
微波双鉴器及人脸门禁一体机、指纹读卡器、
IC
读卡器、电锁等。在污水处理流程的典型观测点设置实时高清视频显示,便于生产巡视和参观视察。各重要用房(如进出水仪表间、配电室、电容器室等)、地面进入厂区各出入口、楼梯出入口、生产调度中心出入口等均设置门禁系统。
厂区安装人员跟踪定位系统,对厂区进行数字化智能管理,以提高现场巡检维护安全性及工作效率,实现工作现场可视化和工作过程自动记录,为智能污水厂各创新业务应用提供位置信息采集基础环境,为工人安全与减员增效相结合提供平台保障。人员定位系统示例见图 5
。
图 5 人员定位系统
厂区安装 11
套气体探测器和气体报警控制系统,实时监测厂区内
H
2 S
、
CO
、
CH
4
、 O
2
含量,在次氯酸钠加药间配置氯气检测报警探测器,采集气体检测仪表数据和通风机的运行状态。当环境中探测气体浓度达到或超过预置报警值时,报警器立即发出声光报警,显示故障点和故障状态,记录故障信息,并驱动排风、控制系统,防止发生爆炸、火灾、中毒事故,从而保障安全生产。
本项目要求负荷为二级负荷,为此设计了双电源系统 +
柴油机组发电系统,双路电源工作上相互备用,确保安全生产。同时考虑到极端条件,设计的柴油发电机组可带整个厂区通风、消防以及照明用电,用于地下式再生水厂的安全工作。
本项目自正式投运以来,做到上游污水应收尽收,工艺运行平稳,出水水质全面优于设计指标,实际进、出水水质见表 2
。
表 2 实际进、出水水质
mg·L -1
表 3 膜清洗参数
表 4 实际跨膜压差和运行通量
近一年数据表明,膜工艺运行平稳,整个系统开 12
停
1
,反冲洗、在线维护性清洗和恢复性清洗按照正常的频率进行,膜压差控制在较低水平,出水水质较好,膜通量保持在较好水平。
①
根据贵阳市截污形式以及南明河流域生态补水的要求,按照就地处理、就地回用的思路,采用科学合理布局。地埋式再生水厂可以节约占地和卫生防护带用地,以及污水管网、补水管网、补水提升泵站、沿途拆迁征地等费用
。
②
地下厂解决了地上传统污水厂噪声、臭气以及选址难等难题。
③
因地制宜地在老城区破解用地难题,采用全地埋式与地上综合体结合的形式,可实现土地创造最优价值,将市政基础
+
生态环境
+
城市建筑融合一体,地上修建停车场、体育场和商业综合体,在解决生态环境问题的同时,将市政等城市扩容问题一并解决。
④
直接实现再生水回用,通过水源热泵系统及供热和供冷系统,可减少回用水管网投资以及暖通管网投资,预计每年可实现
20%
再生水回用。实现生态效益、经济效益及社会效益最大化
。
①
该项目是全国埋深最深的再生水厂,但工艺运行稳定,出水水质优于设计标准,表明
MBR
膜运行稳定,在智能化、信息化集成控制下能耗处于较低水平。
②
地上地下综合体建设运营模式,可节省大量征地费用和管网投资费用,实现污水的就地处理和回用,经济效益和社会效益明显。
③
实现了资源化、能源化、生态化理念。一是实现了
20%
中水回用;二是通过污水源热泵系统,为上部城市综合体供暖和供冷,节约能源消耗;三是生产的再生水通过贯城河为南明河生态补水,恢复贯城河两岸自然生态。
④
该项目成为节约城市土地资源的示范项目,在
2021
年荣获
E20
平台
“
空间高效利用标杆污水厂和信息化集成标杆
”
,不仅为贵阳市深度利用地下空间、节约土地开启先河,也为全国城市再生水厂提标扩能提供了新模式、新思路。
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