1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案 现有除尘器布袋规格为φ160×7000,数量为676条,计算现有的过滤面积为3.14*0.16*7*676=2377㎡,排放标准不能够达到超低排放的要求。如果要达到超低排放标准,电场就要去掉,全部换成超低布袋,布袋长度更改为8m,条数更改为1014条,使其过滤面积达到3.14*0.16*8*1014=4075㎡。离线清灰改为在线清灰,过滤风速为0.82m/min,风速略高,结合脱硫塔新增超低除雾器,实现颗粒物超低排放的要求。
1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造方案
现有除尘器布袋规格为φ160×7000,数量为676条,计算现有的过滤面积为3.14*0.16*7*676=2377㎡,排放标准不能够达到超低排放的要求。如果要达到超低排放标准,电场就要去掉,全部换成超低布袋,布袋长度更改为8m,条数更改为1014条,使其过滤面积达到3.14*0.16*8*1014=4075㎡。离线清灰改为在线清灰,过滤风速为0.82m/min,风速略高,结合脱硫塔新增超低除雾器,实现颗粒物超低排放的要求。
具体实施方案:
1)拆除;电场拆除;
2)箱体利旧改造。如侧板改造,增加内隔板,增加花板,增加盖板等;
3)更换超低滤袋及袋笼;
4)原有脉冲阀检修;
5)原有喷吹管、净烟室、盖板除锈刷油;
6)新增气包4件;
7)新增脉冲阀26台
8)新增离线阀4台
9)新增旁路阀1台
10)新增喷吹管26套;
11)新增盖板16套
12)新增料位计2台;
13)新增输灰机1台;
14)原有盖板更换密封条;
15)荧光粉测漏实验;
16)石灰预喷涂处理。
5.3.1 1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造前后性能对比分析
改造前后性能对比分析表如下:
序号 |
名称 |
单位 |
改造前参数 |
改造后参数 |
1 |
烟气处理量 |
m?/h |
200000 |
200000 |
2 |
滤袋规格 |
mm |
φ160×7000 |
φ160×8000 |
3 |
滤袋数量 |
676 |
1014 |
|
4 |
过滤面积 |
m2 |
2377 |
4075 |
5 |
过滤风速 |
m/min |
<1.4 |
0.82 |
6 |
排放指标 |
mg/Nm3 |
≤50 |
≤10(结合脱硫塔超低除雾除尘器) |
5.3.2 1x75t/h蒸汽锅炉除尘改造设备清单
序号 |
分项名称 |
规格型号 |
单位 |
数量 |
备注 |
1 |
超低布袋 |
160*8000,PPS+PTFE覆膜 |
条 |
1014 |
|
2 |
龙骨 |
155*7950,20#钢,有机硅喷涂 |
条 |
1014 |
|
3 |
脉冲阀 |
3寸淹没 |
只 |
26 |
|
4 |
离线阀 |
台 |
4 |
||
5 |
旁路阀 |
台 |
1 |
||
6 |
气包 |
个 |
4 |
||
7 |
喷吹管 |
根 |
26 |
||
8 |
料位计 |
台 |
2 |
||
9 |
输灰机 |
台 |
1 |
||
10 |
箱体改造 |
侧板改造,增加内隔板,增加花板,增加盖板 |
套 |
1 |
|
11 |
除锈刷油 |
套 |
1 |
上箱体净气室 |
|
12 |
高温胶条 |
套 |
1 |
门盖 |
|
13 |
电控改造 |
PLC西门子,包括电缆桥架等 |
套 |
1 |
|
14 |
其它利旧检修 |
设备检修,箱体密封检修 |
项 |
1 |
|
15 |
荧光粉检测 |
项 |
1 |
||
16 |
石灰粉预喷涂 |
项 |
1 |
||
17 |
拆除 |
电场部分 |
项 |
1 |
|
18 |
脉冲阀彩钢房 |
套 |
1 |
布袋除尘系统介绍
布袋除尘器主要包括:设备本体及过滤系统、清灰系统、卸灰系统、保护系统、仪器仪表、电控系统、压缩空气系统、油漆保温等。
除尘器外壳——用以围护和支撑内部构件并形成烟气过流通道。
进、出口烟道(等压风室)——形成烟气过流通道并保证烟气均布。
花板——花板一个是起分隔过滤室和清洁室的作用,另一个是起支撑滤袋的作用,同时也是滤袋和喷吹管线的检修平台。
滤袋——滤袋是除尘器的心脏,它是除尘器的主要工作机构,负责将通过滤袋的烟气中所含有的灰尘过滤下来。
灰斗——负责容纳经布袋过滤下来的灰尘并暂时储存,储存在灰斗内的灰尘定期被输灰系统输送走。
旁路阀——平时为关闭状态,在事故或非正常运行状态下开启,以保护滤袋。
预喷涂——为布袋的保护装置。
喷吹系统
1)脉冲阀——控制喷吹的时间和空气量。
2)压缩机——提供清洁的喷吹气源。
3)储气罐——暂时储存喷吹所需要的高压空气。
4)管路系统——喷吹空气的通道。
5)喷嘴——输出空气并产生引射气流对布袋清灰。