去年工地安装一台洁净室恒温恒湿机,采用60P比泽尔螺杆式压缩机,完工在3月份左右,开始调试的时候一切都正常,温湿度稳定。可是今年5月份的时候回汽部分的机头开始结霜,湿度也一直偏高,压缩机大部分时间在全载运行。当时怀疑是过滤器使用时间过长,阻力增大,导致风量减少(更换初中校滤网以后,有一定的效果),可是现在机头结霜更加严重,测试盘管迎风风速2.6m/s,低压2.4KG/CM2,高压15KG/CM2,调整膨胀阀的过热度,也不起左右,怀疑是冷媒量太多,但当时调试的时候也是全量运转,没有结霜现象,请教高手,这样的问题怎么解决?谢谢
去年工地安装一台洁净室恒温恒湿机,采用60P比泽尔螺杆式压缩机,完工在3月份左右,开始调试的时候一切都正常,温湿度稳定。可是今年5月份的时候回汽部分的机头开始结霜,湿度也一直偏高,压缩机大部分时间在全载运行。当时怀疑是过滤器使用时间过长,阻力增大,导致风量减少(更换初中校滤网以后,有一定的效果),可是现在机头结霜更加严重,测试盘管迎风风速2.6m/s,低压2.4KG/CM2,高压15KG/CM2,调整膨胀阀的过热度,也不起左右,怀疑是冷媒量太多,但当时调试的时候也是全量运转,没有结霜现象,请教高手,这样的问题怎么解决?谢谢
12楼
这个问题前段时间已经解决,制冷效果很好,温度可以降到18摄氏度。在原来的系统上加了22公斤的R22冷媒。本来是学制冷的,毕业以后一直从事无尘室的工作,接触的水机比较多,也不容易发生问题,最近一段时候接触直膨式的洁净恒温恒湿机组比较多,遇到了很多的“疑难杂症”,现在对这种设备还是心有余悸呀。老是感觉随时会出现问题,学了这个专业,现在老惭愧的。
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本帖最后由 oldfoxking 于 2010-8-4 22:14 编辑 ]
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13楼
最近做了这种设备有7,8台,总共用了三个品牌的设备,或多或少都遇到了问题,不知道在版上有没有朋友用这种设备有心得的,大家来讨论一下的呀。
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14楼
从你的描述,结合之前的情况来看。我觉得这台机组在蒸发器内可能存在供液分流不均的情况。(前提是,蒸发器多路供液,分为上下盘管)
当制冷剂充足时,分流不均现象得到缓解(各分液头向各路盘管供液时,因为制冷剂充足,不可能都进入某一路盘管)。
但是当制冷剂不足时,可能某一路盘管就会优先进液(上半部盘管),而其他盘管得不到足够的液态制冷剂(下半部盘管)。所以产生了上半部盘管温度低,下半部盘管温度高的现象。而且,由于上半部盘管的供液量较之下半部要多,制冷剂可能并未完全蒸发,未完全蒸发的液态制冷剂从上半部盘管出去,回到压缩机。又因为蒸发压力低,蒸发温度低,最终导致机头结霜。
或者,还有另一种情况就是盘管供液形式为上进下出,那么由于制冷剂不足,上面冷下面热也很正常了。蒸发温度和出风温度之间的温差过大也表示制冷剂不足。但唯一奇怪的就是既然制冷剂严重不足,蒸法盘管上也没有霜层,那么为什么压缩机吸气口(包括机头)会严重结霜呢?这个就不好理解了:o
以上都是没有实际依据的猜测,没看到系统结构,只能做个推测。
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本帖最后由 adingkgb 于 2010-8-4 23:49 编辑 ]
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15楼
当时想,冷媒量不足的时候为什么会造成机头结霜呢, 因为当时想一定是有液态的冷媒回来的时候才会造成结霜吧。但当时别人跟我肯定的说是冷媒少了,我也是在是没有办法了,就尝试去加,结果结霜还真的在加冷媒的时候慢慢的化了,温度也降下来了。别人跟我讲主要是因为膨胀阀的关系,膨胀阀有两种工作状态,一种是一般的空调工况,还有一种就是低温制冷模式,当冷媒量不足的是,膨胀阀在低温制冷的模式上工作,这个是就会造成这种现象。我不知道这样的解释是不是准确,希望大家有更好的见解。
对版主的见解,感觉有道理,谢谢了
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16楼
膨胀阀调节的过程中,主要影响的是蒸发压力和供液量。一般来说,如果其他方面都正常,那么膨胀阀开度增大,供液量增加,蒸发压力可能升高。开度减小,供液量减少,蒸发压力可能下降。但热力膨胀阀的开度变化导致的蒸发压力的波动不会很大
你这台机组用的是不是一般的热力膨胀阀?如果是一般的热力膨胀阀,我对所谓有两种工作模式“空调工况和低温工况”这样的说法不能理解。恕鄙人愚钝:$
另外,这台机组采用的膨胀阀是内平衡式还是外平衡式?
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17楼
膨胀阀是外平衡式的,采用的是艾默生的TRAE的,这个“空调工况和低温工况”也是别人跟我讲的,我也是希望能在这里找到高手来指点一下,别人也没有跟我说得特别的清楚的。
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18楼
我想你现实中的朋友给你分析和解释的“空调工况和低温工况”一定是根据自己在维护维修中的经验,所以他自己也无法解释得那么清楚和详细。因为我从事制冷售后5年,这种情况也多次遇到过。如楼主所说,设备是新的但更换过压缩机,调试正常运行三个月机头结霜。建议楼主在检查时细心点,检查更换压缩机的接口处是否有漏,有漏点回收R22,补好漏点,重新充注R22就OK了。另检查系统是否干净,因为更换大部件时,在焊接过程中不注意或是焊接时间过长(焊接时间过长,铜管在氧焊过程中会产生垢),系统内便会出现脏堵的情况。因过滤器的原因,设备各部分也一样能工作,不过会出现压缩机满负荷运行、机头结霜、末端效果差等情况。另外这种情况,也可以从系统的工作压力及压缩机运行电流进行判断。
这是我个人从事售后的工作经验,有什么不对的地方,欢迎大家指证。
wfl1980514@126.com个人邮箱欢迎大家来信!
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19楼
气液分离不完全。
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20楼
此机组的冷媒应该是R22,从吸气压力(低压端)和排出压力(高压端)可见系统缺“液”,适当补充R22制冷剂,直至吸气压力至0.35~0.42MPa,机组运行电流不大于额定电流,此现象即可消除。
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21楼
学习一下
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