我公司使用的是ESPA2海德能膜(二段串联,一段5支膜壳,二段3支膜壳,为2005年2月新换膜),纯水流量50吨/小时,使用地下水与井水混合水,前端有除铁、除锰,多介质过滤罐、20微米过滤器、10微米过滤器、5微米过滤器预处理。最近运行出现故障,整个系统浓水排放没有流量,膜前压力升高达到19bar。先用柠檬酸清洗无效,拆解膜发现二段膜污堵,为了保证生产,先投入一段膜运行,对二段膜进行化学清洗。1、先用柠檬酸进行清洗,没有效果。
我公司使用的是ESPA2海德能膜(二段串联,一段5支膜壳,二段3支膜壳,为2005年2月新换膜),纯水流量50吨/小时,使用地下水与井水混合水,前端有除铁、除锰,多介质过滤罐、20微米过滤器、10微米过滤器、5微米过滤器预处理。最近运行出现故障,整个系统浓水排放没有流量,膜前压力升高达到19bar。先用柠檬酸清洗无效,拆解膜发现二段膜污堵,为了保证生产,先投入一段膜运行,对二段膜进行化学清洗。
1、先用柠檬酸进行清洗,没有效果。
2、后用PH=2-3的盐酸溶液进行酸洗,三支膜有两支膜略有效果,另外一支膜不理想。
3、对有效果的两支膜进行联动循环清洗、队污堵严重的膜拆解进行清洗,巴拆下来的膜垂直浸泡在清洗溶液中,浸泡后还有一支膜湿重达到31公斤,与正常的15-18公斤湿重标准相比相差甚远,说明清洗浸泡还不彻底。
4、把污堵严重的膜重新装壳进行循环清洗,经过6天的时间略有效果,浓水侧有大量排水,且进出水PH变化不大,此次清洗有一定成效。
由于发此帖时我公司还在进行清洗,最后结果还没有出来。如果各位有更好的方法请不吝赐教。
12楼
多介质过滤罐里是什么东东?Ca,Mg离子能否被去掉?
对原水水质有没有具体分析?
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13楼
清洗后,运行时一定按照说明书加阻垢剂
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14楼
新建膜界QQ群(号码21055524)。着重以下交流:膜技术及应用,特种膜分离技术;膜材料制备及其它新膜过程。
热诚欢迎业内人士加入!
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15楼
同意!应该是结垢问题,设计时应该是没考虑清楚各种离子的沉淀饱和浓度,解决:1.降低回收率2.预处理防结垢,方法较多 一句话那里有问题解决那里,要从根本上阿!
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16楼
关于结垢问题,在我们公司也有出现。也向大家请教。
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17楼
来群里交流哦 19524994
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18楼
19524994 这是新开通的一个群 主要是水处理信息交流 技术交流 有需求 有难题 在这里应该会有比较满意的结果哦 希望大家来群多多交流哦
水处理夏工:我在QQ里面搜索了群,怎么叫老小同爱呢,不懂
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19楼
感谢各位大大的鼎力帮助!在我们公司进行6天的清洗后,于1月30日上午对膜进行联动清洗,清洗后重新进行运行,设备已经能够运行,但是出水量还是没有达到我公司理想的期望值,膜前压力为17bar(新膜14bar),这次我们在一段与二段之间安装压力表一块,压力为13.5bar,据此判断一段膜还是有堵塞现象(一段与二段之间压差为3.5bar,我们公司一段膜五支膜壳,每只膜壳6支膜.按照每只膜最高压力损失为0.7bar计算,压力损失为0.7*6=4.2bar,还没有超过上限值).由于我们不是专业人士,我们知道的方法已经用尽,恳请各位有经验的专业人士给予更多的技术支持.
我的联系方式为
email:qzhiqiang@126.com
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20楼
今天上班我已经去水样去化验,等水质全分析结果出来后一定会上传给大家研究,但是这个水质已经不是设备发生故障时的水质,只能指导我们今后运行设备阻垢剂的添加.
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21楼
呵呵,由于着急笔误,有一个错误需要更正,‘(一段与二段之间压差为3.5bar,我们公司一段膜五支膜壳,每只膜壳6支膜.按照每只膜最高压力损失为0.7bar计算,压力损失为0.7*6=4.2bar,还没有超过上限值).’应该是一段膜压力损失为3.5bar。今天察看现场,膜前压力变为16bar,一段膜出水压力为13bar,一段膜压力损失为3bar,也没有超出上限值。由于现在生产任务量较大,估计得些日子需要再次进行清洗,如果哪位大大是做专业膜清洗的情与我联系。
我的联系方式为:email--qzhiqiang@126.com
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