探讨拉链印染废水的治理工艺
mailgz
mailgz Lv.6
2011年05月06日 08:20:00
来自于水处理
只看楼主

最近评审一个关于拉链面料印染废水处理的方案。方案中说染料为酸性染料,水温70度。日300方。该环保公司采用的是经过换热后进行混凝沉淀--PH回调--进行沉淀--水解酸化(水力停留14小时)--一级接触氧化(水力停留时间也是14小时)--二次混凝--沉淀--PH调整--沙滤--排放。说是完全能够满足《广东省地方标准水污染物排放限值(DB44/26-1001)》(第二时段)二级排放标准:COD:110mg/l;BOD:30mg/l;色度:60倍。没提氨氮。

最近评审一个关于拉链面料印染废水处理的方案。方案中说染料为酸性染料,水温70度。日300方。该环保公司采用的是经过换热后进行混凝沉淀--PH回调--进行沉淀--水解酸化(水力停留14小时)--一级接触氧化(水力停留时间也是14小时)--二次混凝--沉淀--PH调整--沙滤--排放。说是完全能够满足《广东省地方标准水污染物排放限值(DB44/26-1001)》(第二时段)二级排放标准:COD:110mg/l;BOD:30mg/l;色度:60倍。没提氨氮。
方案中说是原水进水COD为400~600mg/l(我对此深表怀疑);色度为100~400倍。
方案中还设计从这样的排放口取水进行中水回用反渗透系统,每天要回用240方。我对此更感觉担忧。
在此,请各位大侠议一议,谢谢参与!
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mailgz
2011年05月07日 08:07:37
2楼
没有哪位做过吗?
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kqhb0771-5558391
2011年05月09日 16:05:43
3楼
我觉得 先调PH值再混凝好一点
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niaoyanz
2011年05月09日 16:30:24
4楼
设计的挺糟的
原水只有400-600 为何工艺如此保守
我了解的COD一般在1500左右 不过混凝沉淀的效果很不错 能达到500-700左右
印染膜回用现在还比较稳定的 设计到膜 最好别混凝沉淀 对后期膜影响挺大的
我接触的案例(印染厂的)进水COD1000 色度 感官不透明 水解酸化+射流曝气+气浮脱色+UF+RO
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ligj1985
2011年05月10日 08:49:12
5楼
有没有哪位可以详细的介绍下处理的工艺流程,谢谢了
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mailgz
2011年05月10日 09:15:52
6楼
我昨天再次确认了该厂的实际情况,其染料不是酸性染料而是分散性染料。分散性染料是一类水溶性较低的非离子型染料,主要是低分子偶氮、蒽醌及二苯胺的衍生物,其特点是在分散剂的作用下,在溶液中为0.5~2微米分散颗粒。见于此,我将原方案给出了向点建议:
一、 按排污许可证上的污染物种类核实原水的污染物真实浓度:
PH、SS、COD、BOD、色度、氨氮
二、 该方案处理工艺调整建议如下:
因为该公司主要应用分散性染料而不是方案中所说的酸性染料。对于分散性染料其特性是一类水溶性较低的非离子型染料,主要是低分子偶氮、蒽醌及二苯胺的衍生物,这类染料的氨氮含量很高。而且该公司许可证上明确要求氨氮的控制。所以要将治理工艺进行去除氨氮的调整。
三、设施参数调整建议
1、 混凝反应池深度宜≤3m;
2、 沉淀池与生化池高度宜在4.5~5m;
沉淀池的长:宽=2~3:1;
3、 将原方案的水解酸化分成:厌氧(停留时间为4h)+兼氧(停留时间为6h);
将原方案的一级接触氧化改成二接触氧化停留时间分别为8h、10h;
4、 二级接触生化出水部分回流至兼氧生化池中,加强反硝化,除氨氮;
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wx8306
2011年05月10日 13:50:20
7楼
COD不会那么低的吧,而且处理后水质进反渗透系统也不行的啊1
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xuehe_2007
2011年05月11日 09:06:11
8楼
出水指标中对氨氮有要求,而对总氮没要求的话,可以采用好氧曝气将氨氮转化为硝酸氮,可以不用采用反硝化工艺
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mailgz
2011年05月11日 10:44:49
9楼
昨天测了一次原水:COD:1070mg/l,NH3-N:3.8mg/l,氨氮这么低出乎意外。因为不是当天生产的水是前二天的水。应该再测一次。
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bilijin
2011年05月11日 10:52:10
10楼
关注!希望楼主能继续分享
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mailgz
2011年05月11日 11:34:32
11楼
共同学习,共同进步!
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