我们单位的直燃机在停机状态下,溴化锂溶液由安全阀喷出,开始还是浓度较高的溴化锂溶液,到后来变成水与溴化锂混合的溶液,然后拆开机组进行充氮检漏,发现机组300根换热铜管漏了150根,感觉像是冻管,但是出事故的当天与最近开机组的时间相隔4天,难道冻管的反应过程需要这么长时间,现在厂家的理由为操作工误操作,拒绝修复,修理机组预计需要十几万,现在机组暂时封闭抽真空,问题原因正在查找。
我们单位的直燃机在停机状态下,溴化锂溶液由安全阀喷出,开始还是浓度较高的溴化锂溶液,到后来变成水与溴化锂混合的溶液,然后拆开机组进行充氮检漏,发现机组300根换热铜管漏了150根,感觉像是冻管,但是出事故的当天与最近开机组的时间相隔4天,难道冻管的反应过程需要这么长时间,现在厂家的理由为操作工误操作,拒绝修复,修理机组预计需要十几万,现在机组暂时封闭抽真空,问题原因正在查找。
2楼
有可能是操作的原因,不过有时候厂家也是胡要钱的。
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3楼
要的了十几万吗?靠!~抢钱啊!~你自己购买铜管!~到江阴采购!~那里比较便宜!~
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4楼
我们单位的直燃机在停机状态下,溴化锂溶液由安全阀喷出,开始还是浓度较高的溴化锂溶液,到后来变成水与溴化锂混合的溶液,然后拆开机组进行充氮检漏,发现机组300根换热铜管漏了150根,感觉像是冻管,但是出事故的当天与最近开机组的时间相隔4天,难道冻管的反应过程需要这么长时间,现在厂家的理由为操作工误操作,拒绝修复,修理机组预计需要十几万,现在机组暂时封闭抽真空,问题原因正在查找。
这种情况我遇见过:陕西宝鸡市国贸大酒店---江苏双良热水机组
2000年出现类试事故,造成机组内漏,管道水压由安全阀.水板等位置喷出.
铜管破裂,大修时光溶液就收集了近20多方,大大小小盛了100多桶 ,换掉近300根铜管,原计划将溶液再生处理,可是量太大,杂质教多,变质严重,后购买新溶液充入.
原因:日常操作中设定的温度过低,常时间低温运行,换热管运行腐蚀加重.本来机组安全运行参数为7度,常时间在5--4度状态运行,系统的压力冲破换热管.一般不是"冻管"的原因,与事故的当天及最近开机的时间无关;冻管的反应过程需要的时间,和你机组所处的环境及运行停机过程中稀释时间有关,(不知道你设备使用年限及水质.猜测)
大修费用一般在18万左右,
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5楼
厂家说误操作要说出理由,说不出道理就是质量问题,可以威胁他,不给解决就找记者
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6楼
保修年限过了,拿钱来再修,现在厂家都这样~~~就是在保修期内,材料费你也得掏.
机组在停机没有使用的过程中不可能同管冻裂的.机组内没有冷剂水产生怎么会冻到同管?
我认为厂家说的对,操作错误.嗅化锂机组要经常抽真空的,停机四五天,如果有泄露肯定腐蚀同管.换同管是比较不严重的了.
如果真是这种原因造成的,我看你们单位还是换台新的算了.即使厂家修好了,以后问题还会很大...
这种设备运行管理当中一定要专业啊~~~你们领导也不要太小气,新聘员工一定要到厂家学习的.
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7楼
常时间低温运行,换热管运行腐蚀加重,有这种说法吗?
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8楼
既然机组安全运行参数为7度,怎麽会在5--4度状态运行呢?机组没有自动保护吗?
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